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煤矿用定向钻机制动装置的有限元仿真0捏合机

悍特五金网 2022-11-24 23:49:05

煤矿用定向钻机制动装置的有限元仿真

煤矿用定向钻机制动装置的有限元仿真 瓦斯抽采(放)既是煤矿瓦斯治理的主要方式之一,也是综合利用瓦斯(煤层气)的基础。通过在煤层中钻孔抽采瓦斯,是煤矿防治瓦斯灾害的根本途径。要提高我国煤矿井下瓦斯的抽采率,在瓦斯抽采(放)矿井大范围推广进水平钻孔定向技术,是一条重要途径。煤矿井下定向钻进,具有主孔距离长、多分支孔布置、瓦斯抽采区域而积大的优点,达到常规短钻孔无法比拟的效果。近年来,已成为煤矿井下瓦斯高效抽采钻孔施工的主要技术途径。 制动装置是定向钻机实现定向钻进的主要功能部件。制动装置的主要作用,是克NTL底马达钻进时产生的反扭矩,不仅要求在360。范围内的任意点锁定钻杆,而且要求夹紧迅速、松开彻底,以保证定向钻进施工的顺利进行和定向钻孔的精度控制,从而适应不同方向钻孔的需要。在定向钻进过程中,要求钻杆和卡盘之间,不能产生轴向或径向的相对滑动Ⅲ。 煤矿井下定向钻机,多采用摩擦盘式定向制动装置,用于在定向钻进时制动主轴。其原理是当压力油进入油缸,推动压盘挤压主动摩擦片,使主动摩擦片与被动摩擦片相互接触,通过增大摩擦力,使得拨盘无法转动,从而达到制动主轴的目的。1 仿真分析 在设计过程中,为了校核制动装置的制动能力,在有限元仿真软件Abaqus中对制动装置进行有限元分析,主要研究制动装置在液压油压力下的受力状况,以及摩擦盘之间发生滑动时的扭矩。总体思路是使摩擦片匀速转动,得到对应的应力、位移及扭矩,该结果可认为是制动装置失效时产生相对运动的等效结果。从理论上讲,仿真分析得到的扭矩数值,等于该制动装置的制动力矩。 计算模型中简化的制动装置结构如图l所示。由主动摩擦片l、拨盘2、被动摩擦片3、压盘4等组成。使用Solid Eage三维建模软件搭建3D模型,其中主动摩擦片6片,被动摩擦片5片。装配完成后,导出到有限元仿真软件Abaqus中进行下一步计算。 根据实际情况可知,制动装置受力时油压为3 MPa;考虑摩擦片浸在液压油中,摩擦系数取0.O5。首先,根据零件材料确定材料参数E=21 0 000 MPa,泊松比u=0.3;依据装配图在Abaqus环境下进行装配;考虑计算结果的精度和模型,全部零件均采用6而体8节点减积分三维实体单元进行网格划分,并对摩擦片进行网格细化,其中摩擦片网格应在4层2 计算结果2.1摩擦片刚度分析结果 通过添加匀速运动载荷及设置分析类型等步骤,提交计算,得到摩擦片刚度计算结果如图5所示,主动摩擦片在轴向方向应变压缩量为0.05 mm,考虑到主动摩擦片初始厚度为3 mm,摩擦片刚度满足设计要求。3物理模拟实验 为了验证仿真结果,对定向钻机制动装置进行了物理模拟实验。方案如下: 采用同类钻机作为扭矩输入钻机,通过联接钻杆向实验钻机动力头施加反扭矩,模拟定向钻进时孔底马达对钻机所施加的反扭矩,从而检测定向制动装置的制动效果。实验结果表明,扭矩钻机回转压力达到1 6.34 MPa时,该钻机回转对应输出扭矩为950 N·m,实验钻机的定向制动装置制动失效,实验钻机回转器开始转动。 通过实验数据和仿真结果的对比,两者存在偏差较大。结果分析,仿真结果更加保守,针对这个问题,对有限元模型进行检查,原因是由于分析模型中,摩擦系数从设计角度考虑,取最小值O.O5,从而使计算中的摩擦力小于实际摩擦力。通过实验得到的据,对模型中摩擦系数进行修止后,重新计算,当摩擦系数为0.O7的时候,计算结果中扭矩为l 913.6 N·m,与实验结果近似,可作为今后该系列钻机制动装置仿真分析时,对摩擦系数的选取作参考数据。4 结束语运用有限元方法,对定向钻机制动装置工作过程中的应力场,进行了数值模拟,得到定向装置的应力分布及扭矩数值,通过物理模拟试验,验证其结果的止确性,并根据结果修止了模型中的摩擦系数,对以后类似的分析提供了参考。从设计角度考虑,此次分析结果合理,揭示了制动过程中制动盘应力场的分布规律,得出了具有实用价值的摩擦盘扭矩值,为制动装置结构设计提供了重要理论依据。

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